一
、概況 大慶市某鍋爐房承擔該單位生活采暖及生產用汽之用,該鍋爐房按環保及設計部門要求設置1座46m高磚煙囪,按設計配有環向抗溫度應力鋼筋(如圖1)
。鍋爐房及煙囪工程於2001年8月11日開工,2001年12月26日,磚煙囪南北兩側標高+850m至+1260m處出現寬度為10~20mm的縱向裂縫,到2002年1月9日裂縫已開展到標高700m至2060m處,寬度為10~28mm,又經過觀察,裂縫無再開展趨勢
。 二
、裂縫產生原因 裂縫出現後,建設單位會同施工及設計單位,對設計及施工資料仔細查閱,並到現場考察,發現裂縫產生原因係鍋爐省煤器裝置沒有安裝,至使進入煙囪的煙氣溫度升高所致
。采暖回水經省煤器預熱後進入鍋爐,加熱後再進入供熱管網,從鍋爐出來的煙氣經省煤器進入煙囪
。這說明省煤器裝置既預熱了進入鍋爐之水,又降低了煙氣溫度,減少了部份熱損失
。經查閱該鍋爐熱力計算書得知,設置省煤器後,進入省煤器的煙氣溫度(進口溫度)為270°C;而從省煤器出來的煙氣溫度(出口溫度),即排至煙道或煙囪內的煙氣溫度為165°C
。顯然,設置省煤器可使煙氣溫度降低105°C
。設計部門對煙氣溫度的確定,也是依據設置省煤器來考慮的
。因此,不設置省煤器,排進煙囪的煙氣溫度就高出設計煙氣溫度105°C
。那麽,不設置省煤器,就將使該煙囪筒壁配置的環向鋼筋明顯不足
。 圖1 煙囪剖麵 三
、截麵驗算 1950m高處截麵(圖2) 設950m高處筒壁內半徑為rx1,那麽可求得rx1=1950,且950m高處筒壁外半徑r′x1= 1950+490=2440
。磚煙囪內外表麵溫度差為:ΔT=270°C-(-33°C)=303°C(-33°C係當時測定的10d的室外溫度平均值)
。修正後的溫度差為:Δt=αkΔT=0935×303°C=283°C,其中:αk為溫度修正係數
。磚砌體線膨脹係數:αz(T> 200°C)=050×10-5+10-6(270-200)/200=0535×10-5
。在溫差作用下,鋼筋重心處的環向相對自由伸長值:it1=(05+04rx1/r′x1)αzΔt=124×10-3與受壓區圖形麵積等有關的係數mB1=100ω(1-RgtΨgt/kit1Eg)2;環筋在溫度作用下的計算強度Rgt=085γgRg=13031N/mm2;裂縫間環筋應變不均勻係數Ψgt=087(t1=270°C);受壓區應力圖形不完整係數ω取057
。故有:mB1=100×057(13031×087/14×124×105×21×105)2=2736 磚煙囪筒壁每m高環向鋼筋截麵麵積:Ag1=?KmBm(δ0E′t/RgB)it1=167cm2原設計為6@378,Ag=075cm2,所以不滿足要求
。式中 K—筒壁磚砌體設計安全係數,取140; m—與鋼筋根數有關係數,單根取095; δ0—計算截麵筒壁有效厚度,δ0=δa-a=490-30=460mm; Eg—鋼筋的彈性模量; Rg—鋼筋的設計計算強度; γg—鋼筋在溫度作用下的設計強度折減 係數; E′t—磚砌體在溫度作用下的彈塑性模量, E′t=039×1500f=039×1500×179=104715
。 21800m高處截麵(圖3)設1800m處筒壁內半徑為rx2,可以求得: rx2=767+950=1717,rx2-950/1260=28000/46000且1800m高處筒壁外半徑:r′x2=1717+ 370=2087
。it2=(050+040x2/r′x2)αzΔt =12567×10-5(126×10-3) mB2=100×057(1-13031×087/14× 126×10-5×21×105)2=2736磚煙囪由筒壁每m高環向鋼筋截麵麵積為: Ag2=140×2736×10×460×10471513031× 126×10-5=178cm2 取m=1(雙根鋼筋) 而原設計為24@252,Ag=100cm2,故不滿足要求
。 |